全膜法水處理技術
將微濾、超濾、反滲透和電去離子(EDI)等4 種膜分離技術有機地組合在一起應用于工業水處理,達到高效去除污染物和脫鹽目的技術,稱之為全膜水處理技術。近幾年,全膜法因在水處理過程中不需酸、堿,操作方便,出水水質好和性能穩定等突出的優點,在許多電廠中得到應用〔1〕。筆者以某電廠鍋爐補給水系統為例,就全膜法水處理技術在電廠中的應用做初步分析和探討。
1 鍋爐補給水處理系統工藝
1.1 系統工藝流程
某電廠鍋爐補給水處理系統采用全膜法水處理工藝,設計為兩套系統,每套系統產水能力為34m3/h,其工藝流程為:機械加速澄清池出水→纖維過濾器→清水箱→清水泵→自清洗過濾器→超濾裝置→超濾水箱→超濾水泵→保安過濾器→一級高壓泵→一級反滲透裝置→一級淡水箱→保安過濾器→二級高壓泵→二級反滲透裝置→二級淡水箱→二級淡水泵→EDI→除鹽水箱→除鹽水泵→主廠房。該工程水源為水庫來水,水質為:K+ 6.58 mg/L,Na+16mg/L,Ca2 + 17.2 mg/L,Mg2 + 7.0 mg/L,Fe3 + 0.41 mg/L,Al3+ 0.016 mg/L,Cl- 24.6 mg/L,SO42- 7 mg/L,SiO2(全)7.55 mg/L,總硬度70.9 mg/L,COD 5.92 mg/L,懸浮物24,pH 8.48。經機械加速澄清池處理,保證其出水懸浮物≤10 mg/L 后,再進入鍋爐補給水處理系統。
1.2 系統工藝特點及運行方式
1.2.1 纖維過濾器
纖維過濾器為MPCF150 孔隙調節型,單臺處理能力150 m3/h,過濾器采用韓國曉林產業株氏會社生產的PP 材質纖維絲纏繞濾芯,過濾精度為5 μm。
纖維過濾器運行方式為程控自動運行,在過濾過程中對纖維絲施以回轉機具壓榨,使其纖維絲縱向之間孔隙變小,水中的懸浮物均被擋住留在纖維絲外,過濾后得到清潔的處理水。當過濾器內被截留的懸浮污物(雜質)增多,處理水量下降,壓差達到設定值,自動進入反沖洗過程;反洗時讓過濾器的壓榨機具放松,使過濾纖維的孔隙在舒張的狀態下,用羅茨風機來空氣和反洗水合洗,將污物通過排放管排除,然后又自動進入過濾程序。工作原理如圖 1 所示。
圖 1 纖維過濾器運行原理
(1)纖維過濾器在初期運行時,當壓差為0.08 MPa時進行自動反洗,反洗壓差設定范圍為0.05 ~0.12 MPa,反洗壓差不能設定過高,設定過高會造成過濾水質惡化、水量減少、排管異常等。設備運行7 個月后,發現當設備壓差達到0.05 MPa 前系統出水懸浮物已經超出設計值5 mg/L,對纖維絲進行了人工清洗,反洗改為根據時間自動進行,每70 min自動反洗一次。
(2)在反洗時,采用氣水合洗,反洗水量控制為130~150 m3/h,反洗水壓力0.15 MPa,反洗進風量為19.5 m3/min,壓力為0.05 MPa,進氣采用底部進氣有兩個目的:一是空氣擦洗;二是利用空氣上升的動力使纖維絲抖動,纖維絲之間產生摩擦,這樣黏附的固體就比較容易去掉。擦洗過程中,纖維絲為脈沖式的放松和旋緊,持續放松25 s 后旋緊纖維絲5 s,再放松纖維絲25 s,運行初期,放松、旋緊過程為4 次,運行7 個月后放松、旋緊過程為7~8 次。
1.2.2 超濾系統
超濾系統運行方式為錯流過濾,配置為兩套,每套處理能力為56 m3/h,系統回收率≥95%,每套超濾裝置的核心部分為15 支荷蘭NORIT 公司生產的Aquaflex SXL225 FSFC 中空纖維膜組件。
超濾系統的啟動、運行、沖洗、停機備用等過程均由超濾PLC 實現自動控制。原水在中空纖維的內部流動,而產水則是在原水流經膜的過程中逐漸由內壁向外壁透過(稱為內壓式),收集后,成為超濾產水從產水端排出。超濾運行過程中控制膜過濾壓差(TMP)小于0.08 MPa,TMP 最大不能超過0.10 MPa否則會導致在膜的表面形成無法反洗掉的污垢。超濾運行一段時間后被截留的懸浮物、細菌、大分子有機物、膠體等就堆積在纖維內表面,此時膜的進水側與產水側的壓差會逐漸增加,需要進行水力清洗。
(1)系統設定每運行30 min 后進行一次水力清洗,水力清洗主要分為正沖擦洗和反洗,正沖擦洗控制正沖流量為56 m3/h,壓縮空氣壓力為0.1 MPa,空氣流量為150 m3/h,時間為10 s,反洗過程中控制流量為240 m3/h,TMP 小于0.25 MPa,時間為30 s,反洗時間要保證能夠將所有污物不僅僅是清除出膜組件,而且要保證清除出膜系統。
(2)為了清除水力清洗無法除去的所有污物,在系統進行水力清洗30 個周期后,進行一次化學加強反洗,化學加強反洗分為堿洗(NaOH+NaClO)和酸洗(HCl),堿洗的目的主要除去有機物,酸洗的目的主要除去金屬氧化物,運行過程中3 次堿洗后進行一次酸洗,堿洗過程中控制pH 為12,NaClO 質量濃度為200 mg/L,酸洗過程中控制pH 為2,整個化學加強反洗過程中控制流量為120~150 m3/h,同時注意控制TMP 不能超過0.25 MPa。
(3)預處理系統運行結果如表 1 所示。
表 1 預處理系統運行結果 注:以2012-08-07~2012-08-16 十天運行數據為例。
由表 1 可見,預處理系統出水濁度為0.02~ 0.05 NTU,SDI<2,完全滿足反滲透入水要求。
1.2.3 反滲透系統
反滲透脫鹽系統由兩級膜處理裝置組成,一級反滲透裝置設置2 個系列,每列產水量42 m3/h,每列配置60(6:4 排列)支陶氏BW30-400 型聚酰胺復合膜元件,系統設計脫鹽率≥97%,回收率為75%。二級反滲透裝置設置2 個系列,每列產水量36 m3/h,每列配置36(4:2 排列)支陶氏BW30-365 型聚酰胺復合膜元件,系統設計脫鹽率≥99%,回收率為85%。一、二級保安過濾器濾元過濾精度均為5 μm。
反滲透脫鹽系統的運行和監控由PLC、儀表、計算機系統和工藝流程模擬屏執行。系統運行過程中高壓泵啟動時,為了防止高壓水源直接沖擊膜元件,造成膜元件的破裂,高壓泵出口電動慢開門逐漸打開,使膜系統水壓逐漸穩定升高,同時加藥泵自動啟動(一級反滲透入口加還原劑和阻垢劑,二級反滲透入口加NaOH),反滲透系統正常運行時,給水/ 濃水流沿著反滲透膜表面以一定的流速流動,污染物很難沉積下來,但是如果反滲透系統停止運行,這些污染物就會立即沉積在膜的表面,對膜元件造成污染。所以在反滲透系統停運前設置了自動沖洗,利用干凈水對膜元件表面進行停運沖洗,以防止這些污染物的沉積。一級反滲透沖洗流量為56 m3/h,二級反滲透沖洗流量為45 m3/h,沖洗時間為10 min。
(1)運行過程中控制反滲透入口壓力為1.0 MPa,同時注意保安過濾器進出口壓差小于0.2 MPa,若大于0.2 MPa 需要更換濾芯。同時運行中注意控制產品水的壓力永遠不會超過給水或濃水的壓力。
(2)為了保證高壓泵安全運行,高壓泵運行過程中設置了入口壓力低和出口壓力高保護,當低壓信號或高壓信號觸發保持3 s 后,高壓泵自動停止,設置值為壓力低≤0.1 MPa,壓力高≥1.8 MPa。
(3)反滲透膜雖然能夠承受短期的氯和次氯酸根的攻擊,但若連續接觸將會破壞膜的分離能力,由于氧化性破壞引起膜性能的下降,反滲透膜入口余氯的含量一般要求控制<0.1 mg/L,為了防止游離氯超標,在一級反滲透入口設置了還原劑加藥管路,同時安裝了ORP 表,用于控制和調整加藥量,還原劑采用NaHSO3,藥劑質量分數為10%,通過加藥裝置控制加藥量。當ORP 表顯示≤150 mV 時,停止加藥泵;當150 mV<ORP≤250 mV 時,加藥泵頻率自動控制25 Hz;當250 mV<ORP<300 mV 時,加藥泵頻率自動調整至50 Hz;當ORP>300 mV 時,停止運行所有反滲透組件,以防引起膜的嚴重損壞。另外系統長時間連續運行時,水中鈣鎂等離子會不斷析出并在反滲透膜表面附著,形成結垢堵塞膜孔,為延緩鈣鎂等離子的析出和膜面結垢,在一級反滲透入口水中投加了阻垢劑,因為機加池用混凝劑為聚合鋁,為了防止與聚合鋁形成不溶聚合物,阻垢劑選用與聚合鋁相兼容的藥劑,阻垢劑質量分數為10%,加藥量為2~4 mg/L。
(4)在二級反滲透入口設置了加堿系統,投加的堿液為質量分數20%的NaOH,質量濃度過高pH 不好調節,控制二級反滲透入口pH 為8.3 左右。主要有以下兩個目的:第一,由于反滲透膜對水中CO2的透過率幾乎為100%,而從碳酸的電離度與水中pH的關系中可見,當pH 約為8.3 時溶液中幾乎只含有HCO3-,這樣HCO3-通過反滲透系統全部去除,間接實現了去除CO2的目的,提高反滲透的脫鹽率。第二,當pH <8 時,溶解硅以硅酸的形式存在,如硅酸的濃度超過其溶解度,硅將沉積出來;當水的pH>8時,硅的溶解度增加,此時,硅酸電離為硅酸根SiO32-,為防止硅在膜表面沉積,需保證二級反滲透進水pH 在8.0 以上〔2〕。
(5)反滲透系統運行結果如表 2、表 3 所示。
表 2 一級反滲透運行結果 注:以2012-08-07~2012-08-16 十天運行數據為例。
圖 3 EDI 系統示意
(3) EDI 運行結果如表 4 所示。
表 4 EDI 運行結果
由表 4 可見,EDI 系統出水電導率≤0.10 μS/cm,SiO2≤5 μg/L。由運行結果可見,全膜法水處理技術出水完全能滿足電廠鍋爐補給水水質的要求。
3 全膜法工藝及經濟性評價
與傳統的離子交換法相比,全膜法水處理工藝有以下優點:(1)無酸堿廢液排放,對環境無污染。(2)系統簡單、占地面積少,安裝、運行操作和維護工作量小。(3)系統運行穩定,連續制水能力強,不需單獨再生。(4)水的回收率高,當進水硬度小于0.02mmol/L 時,回收率可達90%~95%〔4〕。
全膜法裝置運行費用包括電耗、水耗、藥劑費及設備折舊等費用,其中設備一次性投資約略高于傳統離子交換處理方式,每產1 t 水,水費以1.5 元計,電費以1.0 元計,藥劑費計0.25 元,人工費計1.5 元,總運行費用為4.25 元/t,以每年運行6 500 h 計算,年運行費用為187.85 萬元〔5〕。和同規模的離子交換處理技術(陽床+陰床+混床)相比,省去了酸堿消耗,可少用鹽酸650 多t,同時省去了再生用水、廢水處理和污水排放等費用,運行費用明顯降低,約一年即可收回一次性投資差額,另外與同等產水量的離子交換系統相比,廠房面積可節約40%,廠房高度可降低1/3。具體參見http://www.dowater.com更多相關技術文檔。
4 結論
全膜法水處理技術在電廠中應用,其出水水質穩定優良,出水電導率小于0.1 μS/cm,含硅量小于5 μg/ L,完全能滿足電廠鍋爐補給水水質的要求。與傳統的離子交換處理技術相比,全膜法因其獨特的技術特點在電廠中應用將會越來越廣泛。
有污水需要處理的單位,如需了解完整污水處理方案或報價,可以通過污水寶發布方案報價海選公告;全國幾千家環保公司供您選擇,污水寶資深工程師團隊幫您尋找最省錢的污水處理方案,貨比三家花最少的錢將污水處理達標。生活污水處理
《全膜法水處理技術的精湛之處》由天澤環保編輯 http://www.caifuah.com/new/306.html如需轉載請注明出處!